top of page
logo2_edited.png

Дважды Чемпион России в 2018 году. Xray от Лавёрычева Максима.

  • Фото автора: Admin
    Admin
  • 9 окт. 2018 г.
  • 3 мин. чтения

Обновлено: 10 окт. 2018 г.

Доброго времени суток! Ох уж этот Максим, мало ему быть самым быстрым на трассе, так ещё и быстрее всего своё интервью предоставил именно он.

Открываем новую серию обзоров с "фокуса" моделей Лавёрычева Макса, который стал дважды победителем Чемпионата России по багги-10, как в 2wd, так и в 4wd mod. И мы максимально подробно расскажем про его модели. Начнём с более популярного у нас класса. Класс: Buggy 2WD Modified

Шасси: XRay XB2 2018 с опциями от Max48.


(доработанное крепление аккумулятора)

(опционные рулевые накладки) Данные рулевые накладки произведены на профессиональном оборудовании из высококачественных материалов по личным чертежам от Максима и его личным наработкам. Доступны для предзаказа уже сейчас (также как и крепление аккумулятора). Для заказа опций от Max48 можете лично обратиться к Максу.

Мотор: LRP X20 9.5T с ротором 12.1мм (от LRP X22)


Главное отличие опционного ротора для X22 от стандартного ротора - меньшая толщина, а как следствие уменьшение крутящего момента и более плавный отклик на тормоз и газ. Это именно та настройка, которая значительно упрощает жизнь в условиях низкого зацепа, без изменения настроек шасси. Передатка: 75/22

Регулятор: HW XR10 PRO. Сетап регулятора прилагается.


Сервомашинка: ProTek 130T

Аккумулятор: LRP HV 3500mAh

Аппаратура: Sanwa M12S


Максим рассказал нам чуть больше про свои наработки, а также ответил на вопросы, которые специально были подготовлены для победителей и призёров этой гонки. Все заранее знали, что скорее всего будет мокро и по разному к этому готовились. Ответы на наши вопросы от Максима процитированы ниже. "Месяц назад в Лужниках я пробовал некоторые идеи для низкого зацепа. Среди них были новые рулевые накладки Max48, которые делают машину более контролируемой на скользком покрытие и позволяют агрессивней атаковать; опциональное крепление аккумулятора Max48, которое добавляет флекса и дает больше поворачиваемости без потери зацепа на задней оси. Флекс был одной из главных настроек под мокрое покрытие, наравне с перемещением веса назад и уменьшением мощности электроники. На электронике можно заострить особое внимание - в пятничных практиках я использовал LRP X20 7.5T. Отличная мощность, комфортные ощущения. Однако для мокрого астро этот мотор оказался слишком мощный, поэтому я перешел на мотор LRP X20 9.5T, а затем перешел ещё и на более тонкий ротор (с 12.5мм на 12.1). Также убрал полностью буст и увеличил частоту для газа и тормоза. Все это позволило значительно упростить езду в таких непростых условиях.



По ходу основного гоночного дня я старался сильно не менять настройки, т.к. был удовлетворен текущим темпом. Я делал небольшие изменения с флексом, а также старался внимательно следить за резиной и состоянием подвески (вода попадая в оси рычагов мешала свободной работе подвески, поэтому приходилось разбирать и сушить подвеску между заездами).



Основная проблема по ходу дня - нехватка зацепа задней оси на разгоне из медленных поворотов. С этим удалось побороться добавлением веса на задней части модели и переходом на 1 градус развала сзади, вместо 2-х.




Мне понравилась стабильность поведения модели от заезда к заезду и в течение самого заезда. Разница между лучшим и средним кругом в 0.3 сек - лучшее тому подтверждение. Однако я думаю, что чуть больше поворачиваемости в середине поворота могли позволить чуть быстрее проезжать медленную секцию в центре трассы."



А вот и сам сетап.

Перейдём к 4wd.

Класс: Buggy 4WD Modified

Шасси: XRay XB4 2018



Мотор: Fantom v4 7.5T



Регулятор: HW v3.1


Передатка: 81/19


Сервомашинка: Futaba BLS451

Аккумулятор: LRP 3500Mah

Аппаратура: Sanwa M12S


Комментарии Макса: "Здесь, в качестве базового сетапа я использовал сетап Дениса Лавреньтева с GP2018 с корректировками из-за отсутствия опциональных деталей. После warm-up в Лужниках я сделал несколько изменений в геометрию шасси и жесткость подвески. Приехав в Удомлю мне сразу понравился баланс и я не стал сильно менять настройки.





В день гонки пошел дождь и было холодно. Я перешел на более мягкие масла в амортизаторах и увеличил разницу между вязкостью передних и задних амортизаторов. Это дало более легкую в управление модель. Затем я добавил несколько винтов в передний усилитель, чтобы добавить больше поворачиваемости. Все эти изменения сработали как я и хотел, поэтому после первой квалы я в машине больше ничего не менял.

Моя 4wd была великолепно сбалансирована, легкая в управление, быстрая, с очень четко работающей подвеской - все это позволяло мне получать колоссальное удовольствие от управления моделью.


Не обошлось и без проблем. Из-за отказа приемника на разогреве перед вторым финалом, мне пришлось стартовать с последнего места. Это оказался очень интересный и напряженный заезд, полный эмоций, плотной и очень корректной борьбы. Ради таких заездов хочется вновь и вновь приезжать на соревнования!


Отдельно хочу поблагодарить Михаила Гофштейна за предоставление шасси и электроники, Игоря Широкова за предоставление мотора, магазин HobbyOne и компанию Insane за поддержку на данной гонке, а также всех моих спонсоров: RcKleinKram, WildTurboFan, YoptaRacing, LRP." Мы же поздравляем Макса с крупной победой и благодарим его за предоставленную информацию. Спасибо, что читали этот обзор. Серия обзоров с Чемпионата России будет неспешно продолжаться, так как Вас ждёт действительно много моделей. Был рад подготовить материал для Вас. Модель сфотографирована на No Brakes Setup Board, от русской команды No Brakes.

Comments


logo2_edited.png
  • Группа ВК
  • YouTube канал
  • Мой инстаграм

© CarFocus RC 2018

bottom of page